近日,神木分公司科研人員通過不懈努力,自主研發(fā)的神府蘭炭制活性焦技術(shù)的中試實驗已取得第一階段的勝利,其耐壓強度為38daN,滿足國標GBT 30201-2013的要求。
鑒于我國對環(huán)境污染的嚴格控制和治理,煤質(zhì)活性炭技術(shù)迅猛發(fā)展,煤質(zhì)活性炭產(chǎn)品性能不斷提高,但是使用傳統(tǒng)的煤焦油粘合劑技術(shù),容易造成污染環(huán)境,影響活性炭產(chǎn)品品質(zhì),因此必須改進活性炭技術(shù),使用環(huán)境友好的新型黏結(jié)劑進行生產(chǎn)。
在公司領(lǐng)導的大力支持下,神木分公司自主研發(fā)出新型干粉粘合劑技術(shù),在經(jīng)過實驗室反復驗證之后,赴山西、寧夏等地進行實地考察、調(diào)研,深入了解各個廠家的工藝設(shè)備和流程,論證中試方案實施的可行性,在寧夏進行了中試實驗。
第一階段中試生產(chǎn)的活性焦產(chǎn)品指標雖已達到預期要求,但仍需對生產(chǎn)工藝進行優(yōu)化,從而提高產(chǎn)品的品質(zhì)。至此,活性焦技術(shù)由實驗室研究成果向工業(yè)化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變,邁出了實質(zhì)性的一步。
據(jù)了解,科研人員通過對存在的問題進行了專題討論和針對性的實驗,目前第二階段的中試實驗工作也在如火如荼的進行中。(神木分公司李彎彎)