創(chuàng)新是廠區(qū)發(fā)展的不竭動力,是經(jīng)營管理的“引擎”。一直以來,新型能源選煤公司袁大灘選煤廠緊緊圍繞“創(chuàng)新+減虧”任務目標,從推進小改小革、安全管理、降本增效等細微之處,充分挖掘職工的聰明才智,激發(fā)職工的技改創(chuàng)新熱情,讓“小革新”發(fā)揮出“大作為”。
小創(chuàng)新發(fā)揮大作用
受原煤煤質(zhì)影響,該廠移動可逆配倉皮帶機存在著皮帶下衛(wèi)生量大、清理風險大等情況,若不及時清理則容易堆煤頂住托輥,不僅增加了事故發(fā)生概率,還造成了產(chǎn)品倉衛(wèi)生面貌差的狀況,儼然成了廠內(nèi)有名的“老大難”問題。
為徹底根除這一“頑疾”,機修工們將難題變課題,經(jīng)過一番“頭腦風暴”與多番現(xiàn)場調(diào)試,巧妙地通過槽鋼聚氨酯板固定在行走皮帶機頭機架下,保持聚氨酯板與地面貼合,成功改造出了自動清煤裝置。崗位工只需啟動移動行走皮帶,清掃裝置便可將機架下煤泥推至東倉或中倉內(nèi),同時還可清理倉篦子上的積煤。該裝置結(jié)構(gòu)簡單,成本低,能有效清掃皮帶下積煤,改善了現(xiàn)場環(huán)境,消除了崗位工清理積煤時的安全隱患,省時又省力。
小智慧解決大隱患
壓濾機是選煤廠處理煤泥的主要設備,濾板作為主要配件,因其特性需要在主洗廠房存放,單塊重量近300多斤,在崗位工更換濾布時,使用吊帶吊掛更換,不易取出濾板,每次更換都得系掛吊帶,步驟繁瑣,吊動晃動大,存在著濾板脫落的安全隱患。
接到改造“訂單”后,該廠及時組織技術(shù)人員深入現(xiàn)場,實地研究,在閑置空間劃分出區(qū)域,依據(jù)濾板重量,巧妙利用不銹鋼管與鏈條經(jīng)O型環(huán)相互焊接,根據(jù)需求加裝吊鉤與吊環(huán),同時在置物架上方安裝電動葫蘆,用于濾板的起吊碼放。經(jīng)多次試驗,濾板吊具套裝可以平穩(wěn)安全地吊裝濾板,使用時吊點穩(wěn)定、晃動小,且操作方便簡單,既節(jié)省了時間和人工成本,也極大增強了吊裝作業(yè)的安全性。
小技改實現(xiàn)大降本
介質(zhì)是選煤廠主要消耗材料,也是衡量生產(chǎn)工藝水平和管理水平的重要技術(shù)指標。在原有工藝中未設計稀介桶,在生產(chǎn)過程中,分流閥控制的介質(zhì)由精煤脫介篩稀介段篩下溜槽入料直接進入磁選機。當分流閥開大后,合介濃度高、流速過快,短時間內(nèi)進入磁選機的量較大,導致磁選機回收效果差,使得部分合介竄入尾礦桶,造成介質(zhì)損耗。
針對這一問題,廠區(qū)職工群策群力,創(chuàng)造性地在分流管出料口前增設一塊耐磨擋板,該擋板與稀介段溜槽形成梯形狀紊流緩沖箱。當分流閥開啟后,湍急的合介先充滿緩沖箱經(jīng)稀介段噴水稀釋后形成溢流,避免了磁選機入料忽大忽小,保證了磁選機均勻入料,達到磁選機回收效果,減少了尾礦桶帶介量,降低了介質(zhì)損耗。經(jīng)過一段時間“試用期”,磁選機運行穩(wěn)定,介質(zhì)回收效果明顯提高,噸煤介質(zhì)消耗大大降低,有效降低了生產(chǎn)運行成本,實現(xiàn)了洗選效益、效能“雙提升”。
積沙成塔,集腋成裘。如今,小改小革活動已成為袁大灘選煤廠安全生產(chǎn)、創(chuàng)新增效的前沿陣地,諸多成果在實踐工作中“大綻光彩”。下一步,新型能源選煤公司將以創(chuàng)新引擎驅(qū)動企業(yè)發(fā)展,助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。(孫二軍)